激光切割机复位出现故障的原因分析
在使用过程中可能会由于某些不正当的操作出现一些意外问题,今天介绍的主要是激光切割机复位不正常现象是由什么原因引起的,解决激光切割机复位不正常现象的一些方法,找到原因后才能更好的解决。
激光切割机复位不正常原因包括一下几个方面:1、激光切割机X轴与Y轴运动方向相反,且撞击侧端,这种现象要检查主板参数是否出错,要停机检查主板的参数设置是否有问题。2、激光切割机控制面板显示正常,X轴与Y轴不动,可以尝试把主板的传感器端子拔了,看看机器是否有动作,这种情况就要考虑更换传感器了。3、横梁复位正常,激光切割机X轴复位不动,可能电机线断或电机轴断,这种现象要更换电机线或小电机。4、复位时方向正确,但到了顶点,X轴或Y轴不能停下来(先查看主板参数),如正确,这种现象要检查主板或传感器,更换排除。
操作过程中激光机突然不出光怎么办:
检查冷水机是否报警:A、报警,把水箱后面的进水口,出水口用一条水管连接,水箱通电,看是否报警。如果报警,水箱坏了;如果不警,则是激光管水路不畅通,检查水管是否折弯或被东西压住,水箱里的水是否有杂物。B、不报警,检查激光电源风扇是否在转。激光电源风扇转,用电线短接激光电源的2、3脚,查看激光管是否出光。出光,则运动控制卡上面的线松动,或运动控制卡坏(更换板卡)。不出光,那么可能是激光电源坏损。(较少情况激光管坏)(检查激光管高压端是否有打火现象,打火容易把激光电源和板卡的电子元件烧掉),激光电源风扇不转,用万用表测试激光电源220V端口,查看是否有电。有电,则激光电源坏(维修或更换电源);没电,检查激光电源开关、线路。
从目前国内应用情况分析,CO2激光切割广泛应用于12mm厚的低碳钢板;6mm厚的不锈钢板及;20mm厚的非金属材料。对于三维空间曲线的切割,在汽车、航空工业中也开始获得了应用。
目前适合采用CO2激光切割的产品大体上可归纳为三类:
一:从技术经济角度不宜制造模具的金属钣金件,特别是轮廓形状复杂,批量不大,一般厚度;12mm的低碳钢、;6mm厚的不锈钢,以节省制造模具的成本与周期。
已采用的典型产品有:自动电梯结构件、升降电梯面板、机床及粮食机械外罩、各种电气柜、开关柜、纺织机械零件、工程机械结构件、大电机硅钢片等。
二:装饰、广告、服务行业用的不锈钢(一般厚度3mm)或非金属材料(一般厚度20mm)的图案、标记、字体等。
如艺术照相册的图案,公司、单位、宾馆、商场的标记,车站、码头、公共场所的中英文字体。
三:要求均匀切缝的特殊零件。广泛应用的典型零件是包装印刷行业用的模切版,它要求在20mm厚的木模板上切出缝宽为0.7~0.8mm的槽,然后在槽中镶嵌刀片。使用时装在模切机上,切下各种已印刷好图形的包装盒。